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大冶有色冶煉廠改造廢舊生產(chǎn)設備 

——節(jié)約成本1800萬元

2011年12月16日 15:40 3886次瀏覽 來源:   分類: 再生金屬資訊


  14日,在大冶有色冶煉廠的硫酸車間,隨著生產(chǎn)操作工呂翔啟動按鈕,硫化鈉溶液從輸送泵沖到攪拌槽里,與污酸原液進行中和。這是硫酸車間利用廢舊設備進行技改后,硫化法工程投入生產(chǎn)時的場景。據(jù)推算,此舉可為企業(yè)節(jié)約成本1800萬元。
  該車間有三系、四系兩套制酸系統(tǒng),年產(chǎn)酸56萬噸,每天產(chǎn)生的污酸量600噸,送至污酸工段循環(huán)處理后外排,外排水含砷0.5毫克。隨著新三系的投產(chǎn),原有的三系退出了生產(chǎn)舞臺,年產(chǎn)酸量提升到100萬噸,日處理量隨之增到1000噸。但國家環(huán)保部提出的外排指標為0.3毫克。面對處理量增加、外排指標降低的雙重壓力,污酸處理工藝的優(yōu)化升級迫不及待。對此,該廠冶改辦成立技術攻關組,引進硫化法,對污酸原液進入污酸工段前,設置一個中轉(zhuǎn)站進行一次處理,為污酸處理系統(tǒng)減負,促成系統(tǒng)快速優(yōu)化升級。
  據(jù)介紹,引進一套硫化法設備需要投資2000萬元。為了節(jié)約投資費用,該廠冶改辦向內(nèi)挖潛,走一條資源再利用的新路,即對退役的三系凈化系統(tǒng)進行技術改造。上周,該廠將硫化法圖紙與現(xiàn)場設備進行了比對,經(jīng)過反復考證,著手硫化法系統(tǒng)改造工作,將貯槽改為攪拌槽,碳鋼管改為玻璃鋼管,舊電纜更新,現(xiàn)場存在的隱患全部整改。
  據(jù)了解,硫化法投入生產(chǎn)后,各項指標正常,經(jīng)過一次處理后的污酸已送入污酸工段進行循環(huán)處理。

責任編輯:彭彭

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