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情系銅業(yè)寫春秋

——記張家港聯(lián)合銅業(yè)公司“勞動模范”王浩

2012年03月07日 16:5 4674次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

  本網(wǎng)訊 1996年7月,王浩大學畢業(yè)來到張家港聯(lián)合銅業(yè)公司工作,歷任聯(lián)合銅業(yè)生產(chǎn)部電解車間技術(shù)員、副主任、主任,生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部黨支部書記等職,現(xiàn)任張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司技術(shù)部部長。由于他工作出色,作風過硬,主要來源于他有一個好的思想品德,他無論走到哪里,他始終沒有忘記自己是一名共產(chǎn)黨員。公司對他15年來的工作成績給予了充分的肯定和諸多的榮譽,面對成績和榮譽,他不驕不躁,同時用自己的行為影響感染著周圍的人,進而推進企業(yè)的發(fā)展做出了應有貢獻。
  15年來,他一心撲在公司生產(chǎn)經(jīng)營、工程設計改造和生產(chǎn)建設事業(yè)上,兢兢業(yè)業(yè),埋頭苦干,被譽精明、務實、創(chuàng)新的模范。他堅持把理論學習擺在首位,積極參加公司組織的各種學習活動,通過學習不斷豐富自我,完善自我,提高自己的政治思想與業(yè)務技能。他能夠運用平時積累的知識,緊密聯(lián)系工作實際,深入思考在生產(chǎn)發(fā)展的大好形勢中,如何立足本職,做好自己的工作,為公司生產(chǎn)經(jīng)營貢獻自己的力量。

  理論聯(lián)系實際助推他敢于爭先的風范。他憑借豐富扎實的冶煉專業(yè)知識,善于運用于實踐,恪盡職守,孜孜以求,敢于挑戰(zhàn)自我,為張家港聯(lián)合銅業(yè)公司的三期、四期、五期電解擴建、電銅加長技改等重大發(fā)展項目或技改技措的順利完成作出較大貢獻。自2000年以來,公司滾動發(fā)展,連續(xù)擴建3個5萬噸銅電解生產(chǎn)系統(tǒng),且工期都不超過半年,作為一名冶煉專業(yè)骨干技術(shù)人員,作為基層主要管理者之一,他一邊抓生產(chǎn),保證產(chǎn)量、質(zhì)量的穩(wěn)定,一邊勤跑現(xiàn)場,對工程進度、工藝調(diào)整進行協(xié)調(diào),尤其從便于生產(chǎn)操作、提高工作效率、改善工藝參數(shù)與工藝條件等方面提出了大量富有建設性的參考意見。為公司Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ期電解生產(chǎn)系統(tǒng)的擴產(chǎn)技改做出了較大貢獻,使得幾個項目一竣工便立即正常生產(chǎn),沒有試生產(chǎn)過程,節(jié)約了成本,提高了產(chǎn)量。他善于捕捉節(jié)能降耗的關(guān)鍵點,積極建議公司予以攻關(guān)或改進。在他的建議下,公司對廠區(qū)內(nèi)的水系統(tǒng)和環(huán)保系統(tǒng)進行改造,充分利用舊材料制作安裝改造了陽極爐冷卻水循環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)陽極爐爐體、噴淋、冷卻池三套冷卻系統(tǒng)相對獨立并完全實現(xiàn)自給。并將新中和系統(tǒng)結(jié)晶槽冷卻水進行回收,目前,全廠水的循環(huán)利用率達到95%以上。使廠外日取水量降低50%以上。

  在生產(chǎn)實踐中,他依據(jù)扎實的專業(yè)知識,結(jié)合公司生產(chǎn)、工藝的實際,大膽創(chuàng)新,不斷探索。為了達到在現(xiàn)有電解生產(chǎn)系統(tǒng)大幅度提高陰極銅產(chǎn)量的目標,他經(jīng)過反復測算與論證,大膽提出“加高電解槽,加長電銅”的設想。在他的組織實施下,先后二次加高電解槽計23cm,并努力改善職工操作,改進工藝條件,將每槽陽極板塊數(shù)由34塊先后增加到39塊,電解生產(chǎn)極距由100mm最終縮小為84mm,將電解生產(chǎn)電流由260A/m2,最終提升到320A/m2。他組織實施的高電流密度、小極距銅電解精煉生產(chǎn)工藝節(jié)能技改項目,大幅度增加陰極銅產(chǎn)能,但同時鍋爐開動臺數(shù)不增加,實現(xiàn)了噸銅煤耗大幅降低。在未增加電解槽投資的情況下,年產(chǎn)陰極銅由16萬噸增加到20萬噸,陰極銅煤單耗由130公斤降至105公斤,年節(jié)約燃煤5000噸,減少向大氣排放二氧化硫41.34噸。每噸陰極銅直流電單耗由268千瓦時降至254千瓦時,年可節(jié)約電能282萬千瓦時,節(jié)約能源折合標煤2957噸,綜合能耗下降36%。公司現(xiàn)有20萬噸陰極銅生產(chǎn)能力,有近10萬噸生產(chǎn)能力得益于技改挖潛。在他的精心組織與嚴格管理下,聯(lián)合銅業(yè)公司公司電解生產(chǎn)各項經(jīng)濟技術(shù)指標與工藝參數(shù)在國內(nèi)同行同等工藝條件下,處于絕對領先水平,國內(nèi)同行經(jīng)常來公司參觀考察。

  “企業(yè)要轉(zhuǎn)型,環(huán)保必須先行”。隨著銅冶煉行業(yè)清潔生產(chǎn)標準的不斷提高和國家對企業(yè)環(huán)保要求的日趨嚴格,作為技術(shù)部部長,他深刻認識到,企業(yè)要在加快轉(zhuǎn)型升級的同時,必須更加重視環(huán)保治理工作。為此,從2011年年初開始,由他就牽頭成立了環(huán)保綜合治理課題攻關(guān)小組,在不影響正常生產(chǎn)的前提下,按照“分類達標攻關(guān)、自主有序?qū)嵤⒉僮鞴芾砀倪M”的原則,先后對陽極爐煙塵、電解、凈液酸霧、廠區(qū)雨污分流、現(xiàn)場物料堆放和粉料進棚等進行課題攻關(guān)和綜合治理。尤其在陽極爐環(huán)保治理上,將原先每兩臺陽極爐對應一套環(huán)保系統(tǒng)改造為每一臺陽極爐對應一套環(huán)保系統(tǒng),增加了2臺表面冷卻器和3套6臺PLC控制系統(tǒng)布袋收塵器實現(xiàn)在線自動吹灰,螺旋集中收灰,不僅對煙氣中有價金屬進行綜合回收利用,而且實現(xiàn)了煙氣的有效治理。通過對陽極爐系統(tǒng)進行節(jié)能技改,將燃油噴嘴由單一高壓噴嘴改為低壓雙噴嘴,油量根據(jù)風壓自動調(diào)節(jié),使爐內(nèi)壓力降低,燃燒更加充分,這樣可年節(jié)約重油350噸,節(jié)約成本約185萬元。在他和技術(shù)人員的不斷攻關(guān)下,2011年,公司陰極銅能耗達到200.7公斤標煤/噸,比行業(yè)先進值270公斤標煤/噸降低了近70公斤標煤/噸,處于國內(nèi)銅精煉行業(yè)先進水平。

  自他擔任生產(chǎn)、技術(shù)部部長以來,積極采用先進的節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備,把優(yōu)化生產(chǎn)工藝和改進、淘汰落后技術(shù)裝備相結(jié)合,實施大小技改項目均達100多個,環(huán)保項目達20多個,完成了一批技術(shù)含量較高節(jié)能環(huán)保示范項目,推進了企業(yè)節(jié)能降本增效工作扎實有效開展,在江、浙、滬長三角地帶發(fā)揮出了示范引領作用。不僅降低了綜合能耗,提升了企業(yè)裝備水平,而且為聯(lián)合銅業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型做出了積極的貢獻。
  一分耕耘一分收獲。王浩離開家鄉(xiāng)已有17個年頭,在他鄉(xiāng)異地,他用青春、智慧與無比執(zhí)著的敬業(yè)精神,譜寫一曲動人的創(chuàng)業(yè)者之歌。曾屢獲集團公司優(yōu)秀黨員、崗位能手、先進工作者等稱號,2008年還被銅陵有色集團控股公司授予勞動模范光榮稱號。今年3月份又申報至張家港市二○一一年度勞動模范。面對諸多的榮譽,他最大感受的一句話是“組織的信任,同仁的支持,激力我努力工作,謙虛做人,工作為先讓身邊的人永遠信任”。他用自己的一舉一動詮釋并放大了基層干部的定義。
  

責任編輯:安子

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