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實(shí)現(xiàn)鉛冶煉的華麗轉(zhuǎn)身

——寫(xiě)于水口山公司富氧側(cè)吹爐成功運(yùn)行一年之際

2015年11月09日 9:25 7241次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 鉛鋅資訊   作者:

10月15日,水口山有色金屬集團(tuán)有限公司八廠(chǎng)12.5平方米側(cè)吹爐作為世界上富氧側(cè)吹煤粒還原工藝最大的側(cè)吹還原爐,自去年10月點(diǎn)火至今已連續(xù)成功運(yùn)行一周年。

  10月15日,水口山有色金屬集團(tuán)有限公司八廠(chǎng)12.5平方米側(cè)吹爐作為世界上富氧側(cè)吹煤粒還原工藝最大的側(cè)吹還原爐,自去年10月點(diǎn)火至今已連續(xù)成功運(yùn)行一周年。
  一年來(lái),該爐共處理熱渣17.7萬(wàn)噸,產(chǎn)出合格粗鉛7.66萬(wàn)噸,不但爐壽創(chuàng)造了全國(guó)領(lǐng)先水平,各類(lèi)綜合指標(biāo)均達(dá)全國(guó)領(lǐng)先水平。
  “我們的側(cè)吹爐是目前世界上富氧側(cè)吹煤粒還原工藝最大的側(cè)吹還原爐,如今已經(jīng)成功運(yùn)行了一年,我們因此感到自豪。”采訪(fǎng)中,側(cè)吹爐車(chē)間負(fù)責(zé)人娓娓道來(lái)。
  眾所周知,八廠(chǎng)作為水口山鉛系統(tǒng)生產(chǎn)龍頭單位,2005年,公司將自主研發(fā)的“水口山煉鉛法”成功應(yīng)用于生產(chǎn)。然而隨著時(shí)間的推移,原氧氣底吹-鼓風(fēng)爐還原工藝生產(chǎn)粗鉛已不能完全滿(mǎn)足國(guó)家日趨嚴(yán)格的能源和環(huán)保要求。為此水口山人意識(shí)到,唯有堅(jiān)持自主創(chuàng)新,助推綠色發(fā)展,方能確保行業(yè)領(lǐng)先地位。于是八廠(chǎng)12.5平方米側(cè)吹爐因運(yùn)而生。
  新工藝勢(shì)必具有新面貌,新氣象。該工藝與原有的鼓風(fēng)爐還原工藝相比,具有爐壽長(zhǎng)、能耗低、指標(biāo)回收率高、環(huán)保效果良好等系列特點(diǎn)。
  該工藝成功運(yùn)行一年來(lái),其能耗由原來(lái)的485公斤標(biāo)煤/噸降至390公斤標(biāo)煤/噸;作業(yè)率由原來(lái)的77.66%提升至99.54%;渣含鉛指標(biāo)由原來(lái)的3.26%降至2.21%;日處理量由原來(lái)的443.45t/d提升至527.51t/d;直接冶煉費(fèi)由原來(lái)的2077.89元/噸降至1464.74元/噸;鉛回收率由原來(lái)的98.5%提升至99.2%。
  一組組數(shù)據(jù)的變化,彰顯的是水口山人堅(jiān)持自主創(chuàng)新,致力技術(shù)攻關(guān)后的系列成效。2013年11月28日,公司正式開(kāi)工啟動(dòng)鉛液態(tài)高鉛渣直接還原項(xiàng)目。在方案論證和具體實(shí)施中,充分吸取國(guó)內(nèi)相同廠(chǎng)家的成功經(jīng)驗(yàn),對(duì)多個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了卓有成效的技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了眾多之最和首創(chuàng)。一是首創(chuàng)水渣分離技術(shù)。將應(yīng)用于鋼鐵冶煉的冶煉尾渣冷卻?;夹g(shù)成功移植到鉛冶煉中,與傳統(tǒng)尾渣沖水沉淀技術(shù)比較,具有占地面積小、節(jié)水量大、裝置較簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高、水渣一次分離、沖渣水蒸氣集中排放、環(huán)保效果好等優(yōu)勢(shì)。二是首次應(yīng)用有機(jī)胺可再生脫硫技術(shù)。在還原爐配套的尾氣脫硫裝置中,采用此技術(shù)。與傳統(tǒng)尾氣處理工藝相比,無(wú)固體廢渣、無(wú)二次污染,環(huán)保效果更佳。三是首次成功設(shè)計(jì)并應(yīng)用整體埋管式銅水嘴。針對(duì)原配套銅水嘴存在易損壞漏水的缺陷,自主設(shè)計(jì)了一款整體埋管式銅水嘴,制作工藝為整體澆注一次成型。其耐高溫、耐磨、耐沖刷性能好,漏水概率極小。
  據(jù)了解,在鉛液態(tài)高鉛渣直接還原技術(shù)中,最為重要的一點(diǎn)就是爐缸,圍繞爐缸為主的熔煉技術(shù),八廠(chǎng)進(jìn)行了大量技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新,并產(chǎn)生了與此相關(guān)的多處高質(zhì)量創(chuàng)新點(diǎn),與以前鎂鉻磚砌筑的爐缸比較,其整體結(jié)構(gòu)更穩(wěn)固,耐沖刷、耐水、抗變形性能優(yōu)越,對(duì)延長(zhǎng)爐壽有積極作用,使側(cè)吹爐爐缸壽命大大延長(zhǎng)。目前側(cè)吹爐已穩(wěn)定運(yùn)行一周年,大大超過(guò)了國(guó)內(nèi)上同類(lèi)型爐壽紀(jì)錄,其流程暢通,設(shè)備運(yùn)行良好,創(chuàng)造了同類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)周期、達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)周期最短的世界紀(jì)錄。
  同時(shí),該工藝運(yùn)行一年來(lái)環(huán)保效果良好。側(cè)吹爐冶煉煙氣經(jīng)余熱鍋爐、表冷、布袋降溫收塵后,送入脫硫系統(tǒng)脫硫,排空氣體含硫在400mg/ N立方米以下,符合國(guó)家環(huán)保要求,運(yùn)行一年來(lái),成功減少二氧化硫排放3500噸,此外,通過(guò)收塵系統(tǒng)收塵有效控制各處揚(yáng)塵及無(wú)組織排放等低空污染,有效改善了生產(chǎn)環(huán)境。
  談及側(cè)吹爐成功運(yùn)行一年來(lái)的感受,八廠(chǎng)負(fù)責(zé)人徐旭東如是感慨:“過(guò)去的一年,是側(cè)吹爐成功運(yùn)行的一年。一年來(lái)我們創(chuàng)造了眾多的行業(yè)之最和第一,彰顯了水口山人逢山開(kāi)路,遇水搭橋的豪邁勇氣,更彰顯了水口山人迎難而上的智慧和信心。今后,我們將繼續(xù)在公司領(lǐng)導(dǎo)的引領(lǐng)下,致力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展。”

責(zé)任編輯:付宇

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